色欲合久久久无码中文字幕波多|中文字幕在线播放亚洲一区|日韩欧洲亚洲午夜久久久|国产中文字幕在线播放

http://www.51pingpong.com/news/show.php?itemid=35698
 
http://www.cdhaike.cn
http://www.51pingpong.com/file/upload/202112/07/16-14-00-42-1.gif
 
 
 
當前位置: 首頁 » 電子期刊 » 技術應用 » 正文

小型智能化家禽低內臟破損率凈膛流水線設計

熊利榮,羅舒豪,王樹才 華中農業(yè)大學工學院

      來源:《肉類機械裝備》    2019年第9期
 
內容摘要:針對目前國內家禽屠宰凈膛作業(yè)中自動化程度低、設備配套性差、凈膛破損率較高等問題,設計了一套小型智能化家禽低內臟破損率凈膛流水線系統(tǒng)。系統(tǒng)由家禽凈膛流水線裝置、夾取式凈膛機械手、觸覺系統(tǒng)、光電傳感器和PLC控制器組成,可實現(xiàn)家禽屠宰過程中的自動化凈膛。
  摘要:針對目前國內家禽屠宰凈膛作業(yè)中自動化程度低、設備配套性差、凈膛破損率較高等問題,設計了一套小型智能化家禽低內臟破損率凈膛流水線系統(tǒng)。系統(tǒng)由家禽凈膛流水線裝置、夾取式凈膛機械手、觸覺系統(tǒng)、光電傳感器和PLC控制器組成,可實現(xiàn)家禽屠宰過程中的自動化凈膛。以光電傳感器的觸發(fā)信號作為家禽的到位信號,通過PLC控制系統(tǒng)發(fā)出的高速脈沖信號控制凈膛流水線的運動和精確定位、機械手爪的張合以及機械臂的往復運動;利用EM235模塊將實時采集到的機械手爪內壁壓力傳感器上的壓力信號傳輸到PLC中,一旦壓力值達到壓力閾值8.22N時,機械手爪即反轉一定角度后再掏膛,從而降低內臟破損率。試驗結果表明:單個機械手的凈膛效率約為100只/h;平均凈膛率為86.95%,內臟平均破損率為20%。該系統(tǒng)能夠實現(xiàn)智能化地低內臟破損率家禽凈膛,且性能穩(wěn)定,操作簡單。
  關鍵詞:控制系統(tǒng)分析;智能控制;壓力傳感器;家禽凈膛;流水線;PLC
  引言
  在中國,禽肉類產品深受居民的喜愛,其消費量占總肉類消費量的25%以上。中國家禽業(yè)經過數十年的發(fā)展,已逐漸由傳統(tǒng)的農戶散養(yǎng)、活禽交易模式過渡到規(guī)?;B(yǎng)殖、集中定點屠宰模式。這種轉變既能降低家禽食品安全隱患,為市場提供高質量產品,也有利于集中監(jiān)管,從而保障家禽業(yè)健康持續(xù)的發(fā)展。但與此同時這也對中國家禽屠宰加工提出了更高的要求,家禽屠宰取內臟作業(yè)作為家禽屠宰生產線中一道關鍵的工序,也是目前中國家禽屠宰加工生產過程中實現(xiàn)自動化與機械化程度最低的工序之一。國外早在20世紀初就開始進行家禽屠宰加工裝備的研究,經過一個世紀的發(fā)展,自動掏膛技術在國外已經日漸完善,并逐漸應用于禽類的屠宰加工生產中,取代了人工作業(yè)。而中國由于起步較晚,屠宰加工取內臟作業(yè)還處于研究階段,目前仍依靠人工輔助流水線完成,效率低、工作環(huán)境差且人工成本高。僅有少數企業(yè)從國外引進成套設備,投資大,設備維護昂貴,且由于國內外對家禽內臟飲食習慣的差異,進口的掏膛設備并不能完全適用于國內家禽屠宰加工當中。因此,隨著家禽規(guī)?;B(yǎng)殖技術的普及,中國家禽屠宰加工裝備亟需形成相應規(guī)模化的產業(yè)鏈。
  規(guī)模化養(yǎng)殖為家禽提供了標準的飼養(yǎng)模式,使得同一批次同一品種的禽體長成后的大小基本均勻一致,這為家禽自動掏膛作業(yè)提供了有利的條件。挖取式、扒取式和夾取式這3種是目前研究較多的應用于家禽屠宰掏膛中的機械手。本文提出并設計了一種全自動的智能家禽凈膛流水線控制系統(tǒng),以PLC為控制器,以光電傳感器的觸發(fā)信號作為家禽到達指定凈膛位置的到位信號,以壓力傳感器構成觸覺感知系統(tǒng),根據家禽內臟大小,實時控制凈膛力度,降低凈膛過程中內臟的破損率,從而達到智能化自動掏取家禽內臟作業(yè)的目的。
  1  流水線及控制系統(tǒng)硬件設計
  1.1  系統(tǒng)結構與組成
  凈膛流水線系統(tǒng)整體如圖1所示。該系統(tǒng)包括家禽凈膛流水線裝置、試驗臺、機械臂、機械手爪、觸覺系統(tǒng)、光電傳感器以及由計算機和PLC組成的控制系統(tǒng)。其中觸覺系統(tǒng)由安裝在機械手指內壁的壓力傳感器及相應的采集電路組成。
  上位機通過USB轉RS485通信電纜將相應控制指令發(fā)送給PLC,PLC根據接收到的指令控制各機械結構的既定運動,完成對流水線的精確運動控制,機械臂、機械手爪的凈膛動作控制,并在凈膛過程中實時采集凈膛壓力值,控制凈膛力度,實現(xiàn)家禽凈膛的自動化。
  1.2  凈膛裝置機械部分結構設計
  1.2.1  家禽凈膛流水線的設計
  凈膛流水線整體設計為環(huán)型,由支架支撐,傳動方式為同步帶傳送,由步進電機、減速機、直線導軌、圓弧導軌、底板、同步帶主動輪、同步帶從動輪、同步帶、滑臺、家禽固定裝置和支架組成。步進電機的輸出軸與減速機固定通過聯(lián)軸器與同步帶主動輪連接,直線導軌和圓弧導軌拼接后通過螺栓固定在環(huán)形底板,滑臺與同步帶之間通過卡槽固定,家禽固定裝置與滑臺之間通過螺栓連接。整體結構圖如圖2所示。



圖1  家禽凈膛流水線系統(tǒng)裝置圖
  1. 直線導軌 2. 圓弧導軌 3. 同步帶從動輪 4. 同步帶 5. 滑臺 6. 家禽固定裝置 7. 底板 8. 同步帶主動輪 9. 減速機 10. 步進電機 11.支架
圖2  家禽凈膛流水線結構示意圖
  凈膛流水線圓弧導軌直徑為400mm,主動輪與從動輪中心距為800mm,考慮到家禽的體型,流水線上等間距設計了6個滑臺(每2個滑臺間距為476mm)。同步帶設計為雙面齒同步帶,一面與帶輪上的齒嚙合,一面與滑臺嚙合,家禽采用倒掛的方式固定在家禽固定裝置上。系統(tǒng)啟動后,凈膛流水線同步帶帶齒與帶輪的齒槽相嚙合傳遞動力,帶動滑臺在導軌上運行,使得家禽也能隨之在環(huán)型導軌上運動,形成流水線。
  1.2.2  凈膛機械手的設計
  系統(tǒng)的機械臂與機械手爪共同構成家禽的凈膛機械手裝置。機械臂設計為三維空間下直角坐標型機械臂,運動軌跡為空間直角坐標系下X軸、Y軸、Z軸方向上的直線運動,各軸運動最大行程分別為300、600、400mm;凈膛機械手爪設計為對稱結構,4根機械手指兩兩對稱,形成一定的包容空間。凈膛機械手的結構示意圖如圖3所示。


圖3  機械手爪和機械臂結構圖
  機械手爪通過螺栓固定后安裝在機械臂X軸方向的滑臺上,設置好機械臂各軸以及機械手爪的行程參數和初始位置。系統(tǒng)工作時,機械臂Y軸帶動機械手爪前后運動,機械手爪通過機械手指張開或抓緊,實現(xiàn)家禽凈膛。
  1.2.3  步進電機與驅動器
  根據系統(tǒng)中各凈膛機械裝置的負載需求,在節(jié)約成本的前提下選取符合要求的步進電機??紤]到系統(tǒng)中各步進電機的相數、額定轉矩、控制精度等要求,選擇型號為信捷DP508系列驅動器來驅動系統(tǒng)各步進電機的運動。系統(tǒng)中各電機具體型號及相應參數如表1所示。

表1  步進電機主要技術參數
對象 主要參數  Main parameters
步進電機型號 步距角
/(°)
額定轉矩
/(N·m)
機械臂Y軸 57HBP112AL4 1.8 2.4
機械手爪 57HS5630A4 1.8 1.2
凈膛流水線 86HBP150AL-TK0 1.8 12
  另外,凈膛流水線和步進電機間選用型號為PX86N024S0的行星減速機,傳動比為24:1,用來匹配轉速和傳遞轉矩。
  1.3  觸覺控制系統(tǒng)設計
  機械手爪的4根手指為上下左右對稱式分布,其中上下2根手指在抓取內臟時由于受到重力因素的影響,測得的壓力與實際的壓力值會有差異。因此只將壓力傳感器安裝在機械手爪的左右2只手指內壁,凈膛時,一旦左右2根手指中任意1個壓力傳感器測得的壓力值達到設定的壓力閾值,機械手會立即停止抓緊。本系統(tǒng)選取RFP系列薄膜壓力傳感器及相應的轉換模塊,額定電壓為5V,量程為0~2kg。
  實驗室環(huán)境下對傳感器進行標定,分別將2個壓力傳感器的標定數據繪制成電壓-壓力圖并進行擬合,圖4為標定后測得的電壓-壓力擬合曲線圖,圖中實線和虛線分別代表各傳感器電壓-壓力的實際對應曲線和擬合后的對應曲線,擬合的多項式公式也如圖中所示。
  1.4  PLC控制系統(tǒng)選型
  PLC在整個家禽凈膛流水線系統(tǒng)中起到核心控制作用。本系統(tǒng)選用西門子S7-200系列PLC(CPU226DC/DC/DC)作為控制器,再加上模擬量輸入/輸出擴展模塊(EM235)、定位模塊(EM253)共同構成控制及壓力采集系統(tǒng)的硬件裝置。PLC與各模塊間通過自帶的專用擴展電纜線連接。控制系統(tǒng)與外部設備電路接線示意圖如圖5所示。

圖4  壓力傳感器電壓-壓力擬合曲線

圖5 系統(tǒng)電路接線示意圖
  1.5  光電傳感器選型及安裝
  光電傳感器的發(fā)光器可以發(fā)出光束,當家禽通過并擋住光束時,會有部分光反射到接收器。此時光電傳感器會輸出高電平,PLC接收到上升沿后控制系統(tǒng)的下一步動作。本系統(tǒng)選用鑫社電氣M18漫反射型光電傳感器,光電傳感器與主電路接線如圖6所示。

圖6  光電傳感器接線圖
  經過反復調試發(fā)現(xiàn),當機械手爪的中心與流水線上夾具中心的連線垂直于豎直作業(yè)面時,最有利于機械手深入家禽腹腔凈膛作業(yè),系統(tǒng)將此位置定義為流水線的標準凈膛位置。因此試驗前,調整好光電傳感器位置,并通過EM253模塊與光電傳感器配合確保每次凈膛時,流水線都能停在標準凈膛位置處。
  2  控制系統(tǒng)軟件設計
  控制系統(tǒng)軟件設計主要包括人機交互界面程序設計和控制器PLC的程序設計。系統(tǒng)工作流程如圖7所示。上位機發(fā)出一個啟動命令給控制器PLC,系統(tǒng)啟動后,家禽凈膛流水線開始工作并輸送家禽。當檢測到光電傳感器觸發(fā)信號上升沿時,流水線會立即減速至低速運行,檢測到光電傳感器信號下降沿后,表明家禽已被輸送至指定凈膛位置;PLC接收信號后,流水線即暫停運動。同時機械臂Y軸從原點前進,當前進至接近家禽內臟時,Y軸減速直至到達家禽內臟處后停止運動;隨后機械手爪開始抓取內臟,凈膛過程中安裝在機械手爪末端的壓力傳感器實時監(jiān)測機械手爪對內臟施加的壓力。當壓力值到達預設壓力閾值時,機械手爪張開適當角度,以減少內臟的破損;若壓力值始終小于壓力閾值,機械手爪會執(zhí)行完初始設定步數,然后機械臂后退并掏出內臟。機械臂Y軸接近原點時會減速直至回到原點位置;此時機械手爪張開使內臟脫落,同時給PLC發(fā)出一個信號,使流水線重新啟動,重復這一凈膛流程,從而實現(xiàn)家禽凈膛的全自動化過程。

圖7  系統(tǒng)流程圖
  2.1  PLC控制程序設計
  PLC程序是在STEP7-Micro/WINV4.0編程軟件中通過梯形圖進行開發(fā)。控制系統(tǒng)程序根據功能可分為機械手爪及機械臂控制模塊、凈膛流水線控制模塊以及壓力采集模塊,由控制系統(tǒng)設計需要,PLC的I/O口分配如下表2所示。

表2  輸入輸出分配
模塊 輸入端 信號名稱 輸出端 控制目標
  CPU226 I0.0 外部啟動開關    
I0.1 光電傳感器 Q0.0 Y軸電機脈沖輸出
I0.2~I0.3 Y軸到位開關 Q0.1 手爪電機脈沖輸出
I0.4~I0.5 減速開關 Q0.2 Y軸電機方向輸出
I0.6 手爪到位開關 Q0.3 手爪電機方向輸出
I0.7 外部復位開關 Q0.4 EM253模塊STP
I1.0 外部急停開關    
EM253 STP 流水線急停 P0 流水線電機脈沖輸出
RPS 凈膛位置參考點 P1 流水線電機方向輸出
  2.1.1  機械手爪及機械臂控制模塊
  S7-200系列PLC有2個高速脈沖發(fā)生器,執(zhí)行脈沖輸出指令(PLS指令)時可輸出高速脈沖串(PTO),實現(xiàn)對機械臂Y軸以及機械手爪的運動控制。機械手爪和機械臂Y軸上分別安裝有手爪張開到位、前后限位開關,規(guī)定了系統(tǒng)的工作原點,其中機械臂Y軸靠近前、后限位開關處還分別安裝有2個減速開關,控制機械臂接近停止位置時的速度,實現(xiàn)機械臂的軟停止,保護限位開關。機械臂Y軸凈膛時的運動軌跡如圖8所示。
  注:v 為家禽傳輸速度,t 為家禽傳輸時間。

圖8  機械臂Y 軸運動軌跡
  2.1.2  凈膛流水線控制模塊
  凈膛流水線的運動由西門子定位模塊EM253控制完成。將家禽的標準凈膛位置在系統(tǒng)中設置為參考點,調用“POSx_RSEEK”子程序,檢測到光電傳感器輸出上升沿時,流水線會立即由高速降到設置的低速運行,當光電傳感器輸出下降沿時,尋找參考點結束,流水線停在凈膛位置。EM253的尋參功能可以提高系統(tǒng)凈膛時的定位精度。尋找參考點軌跡如圖9所示。

圖9  尋找參考點運動軌跡
  2.1.3  壓力采集模塊
  系統(tǒng)用EM235模塊的2路輸入通道(AIW0和AIW2)分別連接2個壓力轉換模塊,用來采集機械手爪左右2根手指上的電壓信號。以其中一路AIW0為例,壓力傳感器量程為0~2kg,輸出的電壓范圍為0~5V,經A/D轉換后,數值范圍為0~32000,呈線性關系,可見每伏特對應的A/D值為32000/5=6400。因此,當數字量為D時,假設壓力為V,那么AIW0的數值轉換為實際電壓值的計算公式為
  V=D/6400      (1)
  又根據圖4中壓力傳感器的電壓-壓力擬合公式,可以計算出機械手爪對家禽內臟實際的壓力值,并在程序中實時監(jiān)控。
  2.2  人機交互界面設計
  VS2013(Microsoft Visual Studio 2013)是Windows環(huán)境下廣泛采用的軟件開發(fā)平臺,系統(tǒng)的家禽自動凈膛軟件使用VS2013基于MFC(Microsoft Foundation Class)開發(fā)。主界面如圖10所示,主要有3部分組成,分別是通訊調試、手動模式、自動模式。通訊調試模塊存在兩個文本編輯框,分別是“發(fā)送輸入”和“接受顯示”,點擊“發(fā)送”時,可以將“發(fā)送輸入”文本框的內容發(fā)送給PLC,通訊模塊主要用于與PLC程序聯(lián)合進行調試使用。手動模式則分為3部分,分別是“Y軸前進”、“Y軸后退”,“手爪夾緊”、“手爪張開”,“流水線正轉”、“流水線反轉”,自動模式則是通過3個按鈕來實現(xiàn),分別是“自動啟動”、“急停”、“復位”,其中急停按鈕也可以作為手動模式的停止按鈕。上位機通過通信將指令發(fā)送給PLC,PLC接收到相應的指令后,會完成相應的運動軌跡。

圖10  人機交互界面設計
  3  系統(tǒng)測試及試驗設計
  3.1  試驗材料
  試驗材料選取農貿市場宰殺的新鮮肉雞,試驗前,購買60只肉雞,在經過浸燙、去毛、放血等處理步驟后并完整保留內臟,肉雞的質量大多分布在1.20kg~1.70kg之間,將60只肉雞隨機分為3組,每組各20只,分別命名為A組、B組、C組。
  3.2  試驗測試指標
  試驗所考察的指標主要為家禽的凈膛率和掏出內臟的破損率。其中凈膛率R公式如下:
  式中M為掏出內臟的質量,g;m為殘留在家禽腹腔中的內臟質量,g。
  而由于肝臟質地脆弱,且其附在內臟表面,凈膛時與機械手接觸面積最大。因此本試驗將肝臟是否破損作為衡量掏出內臟破損的指標。掏出內臟中肝臟出現(xiàn)破裂或表面有裂痕記為1,肝臟完整且無裂痕則記為0。
  3.3  家禽流水線自動凈膛試驗
  3.3.1  壓力閥值的確定
  為了不破壞內臟的可食用性,需保證家禽凈膛率的同時降低凈膛過程中內臟的破損率。系統(tǒng)以A組為本試驗對象,測量凈膛時機械手從原始張開狀態(tài)到最大程度抓緊時,安裝在機械手內壁的2個壓力傳感器中的最大值。對測得的20組壓力值取平均值,確定為本試驗的凈膛壓力閾值Fx。如表3所示,最終壓力閾值Fx確定為8.22N。
  3.3.2  家禽凈膛試驗設計
  以B組和C組為試驗對象。將壓力閾值在系統(tǒng)中設置為8.22N。C組作為對照組,在手動模式下調整好家禽的凈膛位置使之處于標準凈膛位置處后,使流水線處于靜止狀態(tài)下試驗。而B組在系統(tǒng)程序自動模式下進行,設單個機械手的凈膛效率為η(只/h),則

表3  測定壓力閾值試驗
指標

試驗對象

壓力閥值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
質量
/kg
1.41 1.28 1.40 1.23 1.37 1.62 1.48 1.66 1.35 1.62 1.50 1.29 1.39 1.53 1.45 1.37 1.51 1.48 1.42 1.57
壓力值
/N
8.07 7.13 7.53 7.06 7.67 9.57 8.21 9.65 7.43 9.54 9.01 7.35 7.71 8.77 8.14 7.61 8.89 8.24 7.95 8.92 8.22
  式中t1為機械手對單只家禽的凈膛時間,約為30s/只(不同內臟質量的家禽,凈膛時間略有差異);l為2個滑臺的間距;v為家禽的傳輸速度,根據系統(tǒng)實際負載與穩(wěn)定運行的需求,將v設定為105mm/s,此時系統(tǒng)的凈膛效率約為100只h。
  試驗時,分別測定B組和C組中每只試驗家禽的凈膛率,并對所得的20組凈膛率數據取平均值,記為平均凈膛率;統(tǒng)計B組和C組凈膛過程中試驗家禽的肝臟破損情況,將肝臟破損出現(xiàn)的次數占20組數據中的比例記為內臟的破損率。對比B組和C組中各試驗指標,考察流水線的運行是否對家禽的凈膛效果以及內臟的破損率有影響。
  3.4  試驗結果與分析
  流水線電機在運行狀態(tài)下,B組平均凈膛率為86.95%,經過統(tǒng)計,B組試驗對象中,有4組肝臟出現(xiàn)破損,破損率為20%。具體數據如表4所示。

表4  流水線運行狀態(tài)下凈膛試驗
對象 序號 質量
/kg
掏出內臟質量
/g
殘留內臟質量/g 內臟有無破損 凈膛率
/%
    B組 1 1.42 138.94 19.70 0 87.58
2 1.39 140.43 20.93 0 87.03
3 1.37 135.70 21.85 0 86.13
4 1.49 152.13 14.55 1 91.27
5 1.33 129.44 25.12 0 83.75
6 1.45 147.81 17.88 1 89.21
7 1.48 143.18 18.11 0 88.77
8 1.36 136.67 22.36 0 85.94
9 1.40 138.38 17.54 0 88.75
10 1.38 137.51 22.14 0 86.13
11 1.54 131.93 21.98 0 85.72
12 1.51 138.87 20.77 0 86.99
13 1.28 125.61 19.22 0 86.73
14 1.64 199.87 40.93 1 83.00
15 1.25 128.17 21.88 0 85.42
16 1.59 155.82 26.72 1 85.36
17 1.42 141.28 19.84 0 87.67
18 1.38 125.44 18.35 0 87.24
19 1.45 144.53 18.19 0 88.82
20 1.53 144.33 20.61 0 87.50
平均凈膛率 86.95
  注:表中0表示內臟無破損,1表示內臟有破損,下同。
  如下表5所示,在流水線靜止狀態(tài)下對C組家禽進行凈膛試驗,試驗可得平均凈膛率為88.09%,且掏出內臟中沒有出現(xiàn)肝臟破損情況。
  試驗結果表明:就凈膛率而言,與靜態(tài)凈膛相比,流水線運行時的動態(tài)凈膛率僅降低了1.14個百分點,對凈膛效果影響不大;就破損率而言,動態(tài)凈膛時內臟破損情況出現(xiàn)4次,高于流水線靜止狀態(tài)下凈膛試驗中的0次。這說明流水線的運轉對內臟的破損率有一定的影響。這是因為:1)凈膛時,不能根據禽體內臟的大小進行自動調整;2)流水線在運轉過程中不是絕對平穩(wěn);3)家禽在傳輸時內臟會發(fā)生輕微移位,尤其是肝臟,附著在內臟表面,更易在傳輸時受到擾動發(fā)生位置偏移,所以凈膛時偏離了設定的凈膛位置而出現(xiàn)內臟破損情況。

表5  流水線靜止狀態(tài)下凈膛試驗
對象 序號 質量
/kg
掏出內臟質量/g 殘留內臟質量/g 內臟有無破損 凈膛率
/%
  1 1.39 141.62 19.73 0 87.77
  2 1.40 143.48 19.07 0 88.27
  3 1.47 150.21 22.09 0 87.18
  4 1.34 130.40 22.94 0 85.04
  5 1.44 140.81 18.86 0 88.19
  6 1.47 137.53 16.36 0 89.37
  7 1.38 142.73 17.42 0 89.12
  8 1.31 133.86 22.85 0 85.42
  9 1.52 163.96 10.73 0 93.86
  10 1.36 137.51 19.05 0 87.83
  11 1.51 148.34 27.09 0 84.56
  12 1.66 170.44 19.76 0 89.61
  13 1.40 140.77 18.55 0 88.36
  14 1.58 156.21 21.46 0 87.92
  15 1.37 135.24 16.44 0 89.16
  16 1.39 130.49 24.79 0 84.03
  17 1.26 124.32 17.25 0 87.81
  18 1.29 126.83 16.61 0 88.42
  19 1.46 138.53 10.86 0 92.73
  20 1.47 147.48 21.85 0 87.10
平均凈膛率/% 88.09
  4  結論
  該系統(tǒng)以PLC為核心控制器,以光電傳感器的觸發(fā)信號作為家禽的到位信號,以壓力傳感器作為觸覺系統(tǒng),并以基于MFC開發(fā)的人機交互界面作為控制界面,設計了一套小型智能化家禽低內臟破損率凈膛流水線系統(tǒng)。在夾取式機械手的基礎上,對凈膛流水線的機械結構進行了設計,并實現(xiàn)了系統(tǒng)的整體控制,且結構合理,運行穩(wěn)定,操作方便。試驗結果表明,家禽凈膛流水線穩(wěn)定工作時,單個機械手的凈膛效率約為100只/h,家禽的整體凈膛率為86.95%,整體破損率為20%,與靜態(tài)凈膛試驗相比,凈膛率差別不大,但破損率有所上升,總體符合預期設計要求。
  后續(xù)研究中,可以測試家禽的肝臟在凈膛過程中的應力—應變結果,根據結果進一步調整機械手凈膛動作,以期達到更好的凈膛效果和提高凈膛效率。
 
http://www.51pingpong.com/news/show.php?itemid=34711
 
關注"肉食界"微信公眾號
專注肉類縱橫資源,服務于肉類全產業(yè)鏈的信息“復興號”
[ ]  [ 打印 ]  [ 投稿 ]  [ 關閉 ]  [ 評論 ]  [ 返回頂部
 
 
版權聲明:

1. 轉載本網內容,請注明來源“中國肉類機械網”,或與本網聯(lián)系,違者將追究法律責任。

2.本網轉載刊登的文章以信息傳播為目的,僅代表作者個人觀點,版權由原作者或供稿方所擁有,并不構成投資建議,據此操作,風險自擔。

3. 如果轉載文章涉及您的合法權益和版權問題,或者轉載出處出現(xiàn)錯誤,請及時與本網聯(lián)系進行刪除。

4. 友情提醒:網上交易有風險,請買賣雙方謹慎交易,謹防上當受騙!

5. 投稿與合作熱線:010-88133989, E-mail:mpmpc@126.com


 
 
 
熱點推薦
新聞排行
 
×關閉
http://www.xinglongjixie.com/
×關閉
http://www.51pingpong.com/news/show.php?itemid=32033